薄膜挤出常见缺陷之中间分离及破洞的原因分析 |
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发布日期:2006/1/24 15:39:00 1445人次浏览 【 双击鼠标滚屏 】 |
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[内容提要]本文通过实际生产经验总结了薄膜挤出常见缺陷之——中间分离及破洞的原因是温度过高,平膜中间分离;温度过高,薄膜破洞。同时提出了处理方法。本文对再生料生产扁丝的塑编企业很有启发。
挤出来的薄膜中间分离及产生破洞,这种缺陷是由多方面原因引起的,各方面之间又相互联系,相互影响的。在考虑采取补救措施的时候,对于每一种原因可能都有几种方法可以补救,但为了更妥善、更有效的解决问题,还必须尝试几种方法,以便选出最好的方法。
1、温度过高,平膜中间分离
交换班后,操作工重新启动机器,经常碰到这样的问题,平模头挤出的薄膜从中间分离,没法分丝。是否模头流道几何形状设计不当,还是操作原因造成,在探讨这个问题的时候,必须认识到发展到今天的塑编机械,已是步入成熟及稳步阶段,对于一般的薄膜平模头加工容易。所以,存在以上问题应从成型加工温度方面考虑。为什么都是重新启动后产生此类缺陷呢?因为停机后物料停留时间过长,大量熔融了的聚合物已超过挤出温度,从熔融段送来的料已经熔化,在挤压、剪切特别,“内热”特别大的作用下,对于螺槽容量小的挤出段,熔化了的物料没法,它交给机关口模的熔体很稀,导致模头流腔内两股熔体没法拼到一起。
实践中还发现,同一台挤出机,为生产需要开始使用四级再生料,后来接着使用一级再生料。由于后者成型混为比前者高出20~30℃,所以,刚开始挤出的薄膜中间也分离。当机筒里的四级再生料挤出完后,分离现象也随之消失。
平模头宽度超过90公分以上的,如口模缝隙调节过宽,也会导致模头压力不稳,出料量变化不定,模腔内两股迷人司马法汇集到一起,挤出的薄膜中间也分离。主要的原因是成型加工温度过高引起。当然,也有模唇片中间损伤,碳碴物夹在模唇缝隙等原因。所以,有经验的操作工应认真观察,根据实际情况采取有效的补救措施。
2、温度过高,薄膜破洞
挤出薄膜产生破洞,这种缺陷不象鲨鱼皮表面那样,而是影响到挤出薄膜的整体,造成确切的原因是再生料的成份复杂,挤出温度控制不恰,挤出速度波动等因素有关。我们观察到这样的现象,薄膜都是离开口模后才膨胀鼓破熔体膜的。这是一种挤出过程的严重畸变,它造成的破洞一世龙门各异,很值得我们思考。
a、破洞像“鲨鱼嘴”形
同一台挤出机,开始挤出一级再生料,后来接着挤出四级再生料,前面在成型加工温度比后面的20~30℃调出。由于操作工缺乏经验,一下子机筒温度调至适合生产四级再生料的温度,使挤出的薄膜塑化不良,出膜厚度不均匀,表面粗糙,还有一些未完全熔化的硬碴夹在杂膜内,造成破洞。洞的形状像张开的鲨鱼嘴巴,洞口内不整齐有带齿形,四周膜薄,洞横向宽5~20公分,纵向长1~5公分。这种缺陷存在的时间不长,料筒里停留的一级再生料挤完后,破洞的现象便没有了。
b、破洞呈长椭圆形
再生料本身含的水分不易练队,所以在预干燥处理过程要求的干燥条件较高,时间要长一些。但有时候由于机械等原因,干燥质量达不到要求。同时,干燥处理好的物料又不及时使用,吸收空气中的湿气,造成再生料内含有水气、挥发性气体及易气化物质在螺杆上不能释放出来,被包在熔膜中从口模缝隙排出,导致薄膜因水分挥发产生气泡而破洞。洞的形状为长椭圆形,宽0.5~2公分,长1~5公分,洞内四周薄膜因收缩而厚。
c、破洞呈“米粒”形
控制挤出成型温度的关键,主要是根据所用不同等级再生料的性能,来选择合理的机筒温度。合适的成型加工温度,能保证保段向口模提供均匀的熔体温度和稠度,稳定的压力,满足口模挤出的需要。但在生产中,操作工为提高首是,温度控制上往往偏高(温度稍微高点挤出产量提高),造成了一些熔点低的物料不堪高温而发生了分解,使挤出熔体瞬间膨胀,致使薄膜产生米粒大小的。这种现象只要把温度适当降低10~15℃,半个小时后便逐渐消失。
d、过滤装置设计不合理
再生料含的杂质多,挤出过程中部分杂质及易气化物质在高温、挤压、剪切的作用下降解成为碳化物质。这些碳碴离开口模后划破薄膜,洞口的后端夹带料碴,洞口有大有小,有长有短,形状各异。有时候碳碴虽不划破薄膜,但由它夹在膜内造成分丝困难,分出来的丝通过弧形加热板不但易断头,而且易产生竹节丝。这种现象一般都发生在刚开机时一个小时内,开始提出的碴多,后来排出的碴少,随着时间的过去,渐渐便消失。原因是,为了便于使用再生料,减少换网停机时间,许多厂家都选用经济型的超大三通机头,这些机头由于超大,过滤装置内腔流道宽,在机械加工上存在着一定的死角及粗糙度,使部分划破滤网的杂质随着深在小范围内停留。正常的挤出中,杂质滞留在死角位置不流动,但停机超过24小时后重新启动,由于温度过高,压力波动,它们又伙同熔体“流窜”起来,被排出口模。在杂质积存不多的情况下,一般一个小时内便慢慢消失。但如果过滤装置使用时间过长,为不影响正常生产,最好的方法是拆下装置火烧清理干净。
以上之谈只是我们生产实践中的体会,陈述在此,其目的是为了共同探讨如何更好地利用再生料,让这些废塑料变废为宝,使取之于自然的原料供人使用后,以回收处理又回到自然,形成一个良好的生态循环。
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